江蘇某紡織企業(yè)通過空壓系統(tǒng)升級每年節(jié)約70余萬元
前兩天小編被一張朋友圈的圖片所震撼了(如下圖所示):不錯,越是優(yōu)秀,就越是在努力成為最好,。由此想到這兩年來拜訪過的各類大大小小的企業(yè),,越是經(jīng)營效益好,,經(jīng)營理念越是先進,尤其是在提質(zhì)降耗上,,始終堅持精益求精。對于這樣的企業(yè),,小編總是忍不住進行探索和追蹤,。下面就為大家分享這樣一個案例,,因為小編已經(jīng)被這家企業(yè)老板對于節(jié)能降耗的追求,,所深深折服。
該廠位于江蘇省蘇州市,長年生產(chǎn)滌氨包覆絲,,由于經(jīng)營有方,,產(chǎn)品訂單供不應求,,長年滿負荷運行。小編第一次來到該車間,,進行了數(shù)據(jù)的采集后,提出了一些節(jié)能降耗的看法,,沒想到老板立刻產(chǎn)生了興趣,,進行了長達3個小時的交流和探討,,僅僅用三天時間就確定了節(jié)能降耗的方案,,其雷厲風行的決策速度,,讓人不得不為之嘆服,。當然小編提供的方案,,經(jīng)保守推算,可每年節(jié)約成本70余萬元,,是一個讓人不得不心動的數(shù)字,。
工廠概況
該廠現(xiàn)有800型加彈機空包一體機7臺,均為240個錠位,,配有132KW三公斤壓力活塞式空壓機7臺,其中日常運行5臺,,備用2臺,。工廠主要生產(chǎn)50/20滌氨包覆絲,,網(wǎng)絡壓力為3公斤,,使用1.2mm孔徑網(wǎng)絡噴嘴,總用氣量為90.14立方,,改造前空壓機運行功率為424.87KW/H。詳細見下表:
改造前存在問題
由于該廠活塞式空壓機穩(wěn)定性差,產(chǎn)氣清潔度不高,,導致產(chǎn)品品質(zhì)難以達到理想效果,,主要表現(xiàn)在以下幾方面:
空氣品質(zhì)差,,出絲效果不理想,。
由于活塞機的空氣清潔度不高,網(wǎng)絡噴嘴堵塞情況頻頻發(fā)生,,清洗一不及時,,就造成輕網(wǎng),、漏網(wǎng)等各種網(wǎng)絡不良現(xiàn)象,,由此造成的浪費也觸目驚心,。雖然加強了質(zhì)檢,,但仍無法完全避免網(wǎng)絡不良的絲流入下游織造客戶手中,,客戶對于質(zhì)量問題的反饋時有發(fā)生。
機器穩(wěn)定性差,,停機情況頻發(fā)。
由于多臺設備并入同一個管網(wǎng)供氣,,其中一臺出現(xiàn)故障停機,,常難以被發(fā)現(xiàn),從而導致整體氣壓下降,,使得全部絲品受到影響,,經(jīng)濟損失較大。
能耗高,,產(chǎn)出效率低,。
該廠用氣量為90.14立方/分鐘,耗電量為424.87KW/H,,整體輸入比功率為4.71kw/( m³/min),,比一般低壓螺桿機4.2 kw/( m³/min)的輸入比功率,高了至少0.51 kw/( m³/min),。如果換算成金額,,可是一筆不小的數(shù)目,具體數(shù)據(jù),,如下圖所示,。
噪音大,,居民投訴不斷。
由于5臺空壓機同時運行,,機器本身的噪音大震動強烈,,影響了周邊環(huán)境,經(jīng)常被附近居民投訴,,雖然進行了隔音改造,,但是效果甚微。
改造方案
本次改造采用的是小型全無油離心式空壓機,,裝機功率335KW,,供氣壓力3公斤,排氣量93立方每分鐘,,以1臺替換原有5臺活塞式空壓機,。
上圖為離心式空壓機運行時的功耗
老管路系統(tǒng)為7臺活塞機,分別由三根 DN150的管道通往車間內(nèi)供氣,。為了縮短管道改造工期,,我們用一根DN300的管道,在車間外聯(lián)通原三根DN150的管道,。這樣改造施工周期最短,,無需改動車間內(nèi)管道,且成本最低,,壓降最小,。經(jīng)現(xiàn)場實際測量,供氣端到用氣端的壓降僅為0.06公斤,。管道改造后圖:
改造后車間內(nèi)壓力實則:
原有的壓力控制方式,,需要在每臺活塞式空壓機上調(diào)節(jié)變頻器的頻率從而改變供氣壓力。離心機采用進氣導葉閥智能恒壓供氣,,免去人工調(diào)節(jié)壓力的麻煩,。
改造前后運行狀況對比:
效益分析
經(jīng)濟效益顯著
下面利用實測的各項數(shù)據(jù)給大家進行對比分析。
原活塞機機運行比功率:424.87KW÷90.14m³/min=4.71KW/(m³/min),;
現(xiàn)離心機運行比功率:295KW÷90.14m³/min=3.27KW/(m³/min),;
以每年運行8000小時,江蘇省工業(yè)用電價0.75元每度來計算424.87KW-295KW=129.87KW,,每小時節(jié)約129.87KW,,129.87KW*8000小時*0.75元=77.92萬元。
產(chǎn)品品質(zhì)提升顯著
因為是采用的是100%全無油的壓縮機,,在運行后,,小編進行了多次回訪和調(diào)研,從質(zhì)檢處了解到,目前的產(chǎn)品從原來的每天的漏網(wǎng)不斷,,到現(xiàn)在漏網(wǎng)率為基本為0,,極大的減少了浪費,同時使得絲品得到了提升和保證,,織造客戶不再因漏網(wǎng)問題而進行投訴,。而困擾周邊的噪音問題,也得到了有效解決,。
結語
小編給大家介紹各類節(jié)能降耗的案例,,也是基于對于目前現(xiàn)狀的一種憂慮。年初各行業(yè)刮起的環(huán)保風暴,,顯示了國家對于淘汰低小散落后產(chǎn)能的決心,,各個行業(yè)都在經(jīng)歷新一輪的洗牌和調(diào)整,有規(guī)模有實力的大中型企業(yè)順勢將產(chǎn)業(yè)鏈進行拓和延伸,,而中小企業(yè)的生存和發(fā)展卻面臨著極大的考驗,。這個時候不再是單純的靠價格取勝,更多的是贏在技術,,贏在理念。
隨著互聯(lián)網(wǎng)技術的深入,,大數(shù)據(jù)的普及,,很多企業(yè)比以往任何時候都要熱衷于先進生產(chǎn)技術,先進管理理念的探索,,直到擁有,,就像本文案例中的企業(yè)一樣,時刻居安思危,,用先進的設備和理念武裝自己,,在大浪淘沙的時代來臨之時,抓住機遇,,脫穎而出,。
挑戰(zhàn)就是機遇,小編見證了多家在08年金融危機里發(fā)展壯大的中小企業(yè),,這些企業(yè)共性就是在那個最艱難的時候,,始終堅持技術創(chuàng)新,堅持品質(zhì),,堅持提質(zhì)降耗,,最終在大浪淘沙中致勝。